近日,一則浙江省相關(guān)政府部門(mén)擬干預調降交易電價(jià)的方案在業(yè)內流傳。按照方案,浙江省發(fā)改委擬要求調降該省煤電、核電企業(yè)2022年度交易電價(jià)。方案初步擬定的要求是,浙江省內煤電、核電發(fā)電企業(yè)2022年度交易價(jià)格需在年初已完成結算的價(jià)格基礎上下浮0.01466元/千瓦時(shí)。浙江2022年度交易加權平均價(jià)格為0.49836元/千瓦時(shí),以此測算,方案擬調降的交易電價(jià)幅度約為3%。
浙江省發(fā)改委相關(guān)知情人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示:“確有此方案,目的是為了降電價(jià)。但如果反對輿論過(guò)于強烈,也不排除方案被撤回的可能”。在受訪(fǎng)的業(yè)內專(zhuān)家看來(lái),今年浙江省的電價(jià)合同已經(jīng)簽了,價(jià)格也已經(jīng)執行了,政府這種“事后找補”的做法并不利于深化電改。
調降交易電價(jià)方案如果實(shí)施,
無(wú)疑會(huì )進(jìn)一步減少火電、核電企業(yè)的售電收入
對此,記者致電采訪(fǎng)多家能源央企、售電公司,均被以“話(huà)題敏感,不便回答”“市場(chǎng)身份敏感不宜發(fā)表言論”等為由拒絕。
有業(yè)內人測算,如果浙江省的這一調降交易電價(jià)方案實(shí)施,僅浙能集團一家就將被追溯13.51億元電費。浙能、國家能源集團、華能、大唐、華潤、中核6家發(fā)電集團預計合計將被追溯25億元。
中國能源研究會(huì )配售電研究中心副主任吳俊宏表示:“浙江省的調降交易電價(jià)方案如果實(shí)施,無(wú)疑會(huì )進(jìn)一步減少火電、核電企業(yè)的售電收入。特別是對于火電企業(yè)而言,如果疊加電煤燃料成本價(jià)格高居不下,將直接影響該省火電企業(yè)的盈利水平。”
事實(shí)上,自2021年以來(lái),煤電企業(yè)就入不敷出,陷入全面虧損。去年,我國煤電比價(jià)關(guān)系嚴重扭曲,全國煤電企業(yè)虧損面最高時(shí)接近100%,這一數字在去年末時(shí)仍高達80%以上,煤電企業(yè)虧損額超過(guò)3000億元。今年上半年,煤電企業(yè)虧損形勢有所好轉,但仍比去年同期增虧減利。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì )公布的數據顯示,今年上半年,大型發(fā)電集團仍有超過(guò)一半以上的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)。
例如,浙能集團旗下上市公司浙江電力近日發(fā)布的2022年半年報顯示,該公司2022年1-6月實(shí)現營(yíng)業(yè)收入359.23億元,同比增長(cháng)20.58%,但歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.98億元,同比下降83.97%。
華南理工大學(xué)電力經(jīng)濟與電力市場(chǎng)研究所所長(cháng)陳皓勇認為,浙江省電力交易結果確定后,政府卻突然擬一個(gè)文件降價(jià),且與之前頒布的文件沖突,此種行為不利于我國深化電改。
調降交易電價(jià)不應該給社會(huì )造成錯覺(jué),
不能讓用戶(hù)以為是市場(chǎng)化行為限制了政府降電價(jià)
浙江省政府擬干預調降交易電價(jià)的出發(fā)點(diǎn)是降電價(jià)。今年,浙江工商業(yè)電價(jià)上漲,部分漲幅甚至超過(guò)20%。浙江電力交易中心公布的《2022年7月全電力市場(chǎng)損益清算結果》顯示,該省7月全電力市場(chǎng)損益清算合計虧損49.9億元,其中居民、農業(yè)用電虧損39.91億元,工商業(yè)用戶(hù)對居民、農業(yè)用戶(hù)的實(shí)際分攤電費高達34.9億元。
“對比前6個(gè)月0.84—3.62億元的虧算區間,7月的虧損額實(shí)在太高。”某知情人士透露,“調降交易電價(jià)的根本原因是今年迎峰度夏期間高價(jià)買(mǎi)入了缺口電量。調降交易電價(jià)的初衷是為了降電價(jià)。”
但是,浙江省發(fā)改委此前印發(fā)的《2022年浙江省電力市場(chǎng)化交易方案》明確指出“市場(chǎng)化直接交易價(jià)格由市場(chǎng)主體通過(guò)交易平臺形成,第三方不得干預”“市場(chǎng)化交易價(jià)格一旦形成不得變更”。
在吳俊宏看來(lái),浙江擬調降交易電價(jià)不應給社會(huì )造成錯覺(jué),不能讓用戶(hù)以為是市場(chǎng)化行為限制了政府降電價(jià)。電力市場(chǎng)改革的目的是發(fā)現合理的電力成本價(jià)格、促進(jìn)全社會(huì )成本最低地使用電力,而不是為了降成本不計后果地降低發(fā)電端電價(jià)。
吳俊宏認為,通過(guò)市場(chǎng)交易確定的價(jià)格,除非嚴重影響到了地區用電安全和社會(huì )用電成本,都不應該再由政府干預降價(jià)。我國依據電力交易市場(chǎng)規則設定的交易價(jià)格本就有上下浮動(dòng)范圍限制,可以有效防止電力交易價(jià)格過(guò)高或者過(guò)低造成社會(huì )風(fēng)險。在既有規則下通過(guò)合法行為形成的交易價(jià)格,不僅不應該事后調整,而且應該得到政府的保護。
解決問(wèn)題的關(guān)鍵不應是事后干預交易電價(jià),
而應該堅決深化電改
我國本輪電力體制改革已走過(guò)7年有余,電力市場(chǎng)化建設取得了初步成效,通過(guò)借助合理的市場(chǎng)機制降本增效的效果正逐步顯現。業(yè)內人士普遍認為,政府為了保障經(jīng)濟發(fā)展降低用電成本的迫切心情可以理解,但解決問(wèn)題的關(guān)鍵不應是事后干預交易電價(jià),而應該堅決深化電改。
“降低電力成本的抓手不僅有發(fā)電端價(jià)格,還有輸配電價(jià),以及創(chuàng )新和保障更經(jīng)濟的電力生產(chǎn)消費模式。”吳俊宏表示,“要降低電力成本,就應該堅持進(jìn)一步深化電力體制改革,從電力市場(chǎng)化交易、輸配電價(jià)監管、配售電業(yè)態(tài)模式創(chuàng )新等方面務(wù)實(shí)推動(dòng)、優(yōu)化完善。”
一位不愿具名的業(yè)內人士認為,浙江省此次的擬調降交易電價(jià)方案如果強行實(shí)施,或對市場(chǎng)信心產(chǎn)生較為嚴重的打擊,甚至可以說(shuō)是電改中的開(kāi)倒車(chē)行為。電價(jià)高是由多種因素造成的,既有市場(chǎng)結構本身的問(wèn)題,也是今年電力供需緊張的正常體現。正確的做法應該是對癥下藥,一方面進(jìn)一步規范和優(yōu)化電力市場(chǎng)設計和監管、避免各種亂象,另一方面要釋放合理的政策引導信號、增加電力供應。
來(lái)源:中國能源網(wǎng)